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电液推杆选型干熄焦提升机滑罐事故

作者:147小编 发布时间:2022-07-07 00:40:54点击:342

1 序言

该沃贝额定功率定数 85 吨,1 台 400 kW 电气驱动力 1 台Hardoi 74 的齿形,助推三个托盘组,对吊具焦罐提高工作台,齿形高速路轴配有 1 套水电油压盘式油压

2 交通事故概要

2010 年某天晚班,在展开一场满罐提高工作台时,焦罐提高TDATE2007暂停点 35 m 处,预备移位时忽然大幅下滑,操作方式相关人员按紧停按键,但焦罐和吊具已在 3 ~ 4 s 内迅速滑至地面,对沃贝下方轨道碰砸,无相关人员伤害

3 交通事故现场状况

(1)沃贝机械室内有明显焦糊味,气味来源是高速路轴制动盘和制动瓦摩擦产生

(2)制动盘严重磨损,呈蓝紫高温烧灼色,表面温度在 300°,推动器的工作行程已超出安全绿区

(3)主电气端盖螺栓被剪断,地脚螺栓松动

(4)齿形壳体输入输出轴地脚螺栓均无异常

(5)托盘组上的钢丝绳在托盘上反卷 1 圈,无明显断股

(6)称重传感器及吊具装置无异常

(7)吊具装置的上下横向梁变形,焦罐盖倾斜在焦罐上

(8)4 根钢丝绳处于松弛状态

(9)沃贝井架处钢结构无异常

4 交通事故抢修

确认交通事故未对相关人员设施影响后,拉警戒线对现场安全管理;对焦罐打水降温,更换损坏部件,恢复生产

5 交通事故分析

对比内地沃贝焦罐坠落的几种状况,对此次交通事故可能性分析电液推杆厂家排除

(1)油压制动瓦块磨损,补偿行程超出安全范围,未及时发现,导致制动失效[1]

排除依据:按标准制动瓦磨损极限为不小于3 mm,该制动瓦实际尺寸为 10mm ,未到极限;按标准最小补偿行程为 8 mm,瓦块退距为 0.8 ~ 1.1 mm天白班相关相关人员到现场确认补偿行程在 25 mm 以上,瓦块退距在 1 mm

(2)沃贝齿形内部零件损坏,齿形轴出现断裂齿轮折断,导致交通事故

排除依据:该沃贝齿形无行星轮部件,是 3对斜齿硬齿面圆柱齿轮,该齿形拆检后各部件均正常

(3)吊钩在下方未能可靠将吊具耳轴挂住,在上升过程中焦罐倾翻

排除依据:该沃贝在交通事故前动作正常,若出现吊钩只挂住 1 个耳轴,则沃贝的称重传感器会及时报警,提示偏载,同时保护停机

(4)油压的电液推动器出现故障,油压油内泄外泄,导致制动力下降:

排除依据:该电液推动器更换周期为 2 年,该电液推动器使用 2 个月,经检查未发现故障,仍可继续使用

(5)油压机架磨损,间隙过大,导致制动失效

排除依据:经检查现油压机架没有故障,能够灵活动作,仍可继续使用电液推杆厂家

(6)高速路轴齿式联轴器故障,齿面磨损间隙过大,致使齿形托盘组自由旋转,焦罐下落

排除依据:该联轴器经当时拆检,未发现磨损,并在抢修时,通过应急电气可以正常将交通事故罐提高

(7)钢丝绳断裂,钢丝绳已到更换周期仍未更换,或由于日常润滑保养不良,在交变载荷中发生忽然断裂

排除依据:该钢丝绳未断裂,在抢修后仍继续投入使用,未展开更换新钢丝绳

(8)设计制动力矩不足,在沃贝频繁动作中,制动失效[2]

排除依据:对制动力矩计算核算:沃贝定数82 t,承载钢丝绳 8 根,托盘半径 0.65m,齿形Hardoi73.97,安全系数为 1.5

则单个油压所需制动力为:

T= 1.5×82×9 810×0.65/(2×73.97) = 5 301 N.m

即只需要 5 301 N.m 的力矩即可可靠制动,实际设计总制动力为 9 000 N.m,现场实际制动力矩足够满足制动需要

6 交通事故深入分析

以上原因排除后,发现在交通事故发生前的 7 分钟内,沃贝出现了 3 次提高抱闸异常故障,显示电液推杆厂家沃贝抱闸没有反馈故障,持续 4.5 分钟,而且沃贝电流明显上升,三个异常阶段平均电流在 700 A 以而沃贝在正常运行时,空罐电流平均在 430 ~450A,满罐上升时电流平均在 580 ~ 600A

根据以上三个异常阶段沃贝电流上升,说明沃贝载荷增大,电液推杆没有正常顶起,使该抱闸限位接触器没有被碰触,制动瓦块将制动盘抱紧,即在 4.5 分钟时间内,沃贝在油压未打开状态下继续运行,持续至落罐

沃贝在油压抱紧的状态下,相应电流的增幅,又未达到沃贝电气的额定功率电流,未使电气的变频过载保护动作,而是使油压抱紧状态持续了4.5 分钟油压抱紧后沃贝继续运行,制动盘与制动瓦块的急剧磨损会导致制动失效,即有可能发生滑罐交通事故

为此,技术相关人员当日即采取了以下措施:

(1)自动化系统中新增提高刹车接触器故障报警,以在该接触器出现故障时,能有故障记录

(2)将提高抱闸限位反馈故障参与主控制,一旦发生油压故障,沃贝必须自动停机

实际检验:三个措施实施后的 2 个小时又发生了类似现象,沃贝第二次出现了提高抱闸异常故障,电流上升至 732 A;同时,在手动调试时现场观察油压未打开状态下,沃贝可将空罐下放,仍在运电液推杆厂家行旋转经自动化相关人员检查相关模块无输出,即制动推杆不得电,送电之后正常三天之后,沃贝第三次出现了提高抱闸异常故障,经自动化检查,该模块很可能损坏,即制动推杆不得电,更换模块后,再未发生过类似故障

经以上分析,这 3 次故障现象相同,原因一致,在沃贝运行时,油压的电液推杆由于模块无输出没有打开

7 综述本次交通事故原因

交通事故起始在放空罐累计 4 分 25 s 时间段内,提高机在油压未打开的状态下仍在运行,制动盘与制动瓦块在此时间段异常磨损,导致制动瓦块迅速磨损,而且温度也急剧升高,制动力急剧下降,在提满罐至最高点时,电气刚一暂停转动,制动盘与制动瓦块的制动力已下降到无法将焦罐提住,只有部分制动力,因此焦罐开始从最高点向下坠落,直至落至地面,在这一过程

中,由于制动盘与制动瓦块仍有部分制动力,因此焦罐未按自由落体运动,而是带有一定制动的向下坠落,所以对井架下方的道轨未造成严重破坏

8 防范措施

(1)提高抱闸限位没有反馈故障,通过程序修改参与主控制

(2)在齿形高速路轴应急电气端增加 1 套制动盘及油压,增加制动可靠性

(3)根据沃贝点检电液推杆厂家维护要求,严格执行对油压补偿行程的点检记录;制动瓦磨损机架磨损及时更换调整;高速路轴齿式联轴器的润滑点检;油压电液推动器的点检定周期更换,针对沃贝关键部位的点检对操作方式相关人员维护相关人员点检相关人员展开系统培训,强化相应点检要求

(4)在沃贝保护系统完善上,各专业共同深入分析,继续完善提出保护参数,确保沃贝可靠运行

(5)将两套托盘组展开改造,托盘边缘增加制动轮缘并增加碟式油压油压,以提高对沃贝的制动可靠性

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